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棒材軋機翻轉(zhuǎn)減速機結構分析與改進

2024-08-21

朱永利 徐蘭俠 高紅心 張秋燕

(河北省冶金學會)

摘 要:通過對平立交替短應力線軋機翻轉(zhuǎn)減速機損壞問題的類比分析,對損壞方式進行總結,得出維修過程中齒輪軸軸向串量預留的重要性。通過改變設備維修工藝及技術要求和軸承的定位方式加強。優(yōu)化了 軸承的運行狀態(tài)。達到了穩(wěn)定設備運行、延長了在線使用時間、減少了備件費用的目的。

1、簡介

第二鋼軋廠一棒生產(chǎn)線全線共20架軋機,平立交替布置,粗軋機8架,中軋機6架,精軋機6架。其中16、18、20ral機為平立可轉(zhuǎn)換卡盤式短應力線軋機。該生產(chǎn)線設計最高軋制速度為18米/秒。

平立轉(zhuǎn)換16、18、20#軋機傳動方式是電機通過地面減速機實現(xiàn)第一次減速。當軋機水平位使用時,地面減速機通過快裝接手直連翻轉(zhuǎn)減速機輸入軸,經(jīng)過翻轉(zhuǎn)減速機第二次減速,翻轉(zhuǎn)減速機兩個輸出軸分別帶動2個萬向接軸通過兩個自調(diào)心套筒連接上下兩個軋輥,反向旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)水平軋制。當軋機立位使用時,地面減速機通過快裝接手直連傘齒輪箱(i=1),通過一對圓錐齒輪傳動改變傳動方向,傘齒輪箱與韶轉(zhuǎn)減速機相連,翻轉(zhuǎn)減速機帶動兩個軋輥,反向旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)立式軋制。

2、問題提出

隨著設備管理的精細化,對設備完好率和長周期使用的要求也越來越高。設備維修質(zhì)量及結構的優(yōu)劣已經(jīng)成為設備在線時間長短、事故頻度的關鍵性因素,從而決定設備各項經(jīng)濟技術指標是否優(yōu)良,因此對相關問題進行探討非常必要。下面結合一棒16#、18#、20#軋機翻轉(zhuǎn)減速機頻繁損壞問題做進一步探討。

3、使用情況分析

精軋機翻轉(zhuǎn)減速機更換、維修情況及分析:

從以上翻轉(zhuǎn)減速機更換及維修內(nèi)容可以看出,設備存在的主要問題如下:第一,一軸、二軸軸承使用存在問題;第二,齒輪存在嚴重的偏載現(xiàn)象,集中反映到一軸、二軸齒輪軸上;第三,軸承存在點蝕現(xiàn)象:第四運行中存在噪聲。

4、結構分析

對翻轉(zhuǎn)減速機一、二齒輪軸結構進行分析,結構圖如附圖(一)所示。

軸承的配置方式為預調(diào)整軸承(X型)配置,這種配置方式需要兩端定位。一、二齒輪軸選用的是單列圓錐輥子軸承支撐結構,均為壓蓋定位軸承方式通過調(diào)整壓蓋的軸向尺寸來保證軸承內(nèi)部游隙(串量)的要求。

該減速機的一軸軸向負荷F1主要作用在附圖(一)圖示方向上,一軸的軸承(件4)不承受軸向負荷,主要起到配對支撐作用,軸向負荷主要由件5承擔。鋼料出、入軋機過程中,在附加沖擊負荷作用下,使件5產(chǎn)生不良的滾動條件,潤滑油膜瞬問被破壞,滑道受損,同時增加保持架承受的應力,無法充分發(fā)揮軸承的負載能力,產(chǎn)生噪聲和破壞。加劇了件5的滑道磨損。件5磨損反應到件4的結果就是軸向串量繼續(xù)增加(也就是軸承的游隙都集中到件4的軸承上。受徑向力的作用,一軸要向遠方移動以消除間隙。最后的結果是一軸與二軸在右側(cè)的中心距逐步變大),造成整個齒輪軸偏斜現(xiàn)象,也就是輸入端向下偏斜,反應到齒輪上就是齒輪偏載,偏向左側(cè),齒面受損。另外,受力軸承件5外圈采用件6定位方式。設備運行過程中, 在負荷F1的作用下,對于件5外圈產(chǎn)生軸向沖擊。當負荷F1減少時.軸承壓蓋又對軸承外圈產(chǎn)生反向的回彈。在交變力作用下,軸承外圈反復運動,造成件5軸承他磨損及軸承壓蓋與外圈接觸面的磨損,齒輪偏載狀態(tài)會更加惡劣,加劇設備的損壞和噪聲的增加。

綜上,在設備運轉(zhuǎn)中極易形成兩種破壞現(xiàn)象:第一,件5的軸承滑道磨損,使得一軸軸向串量進一步加大,軸的旋轉(zhuǎn)精度降低;第二,件5軸承位磨損;第三,因為軸向串量的加大,引起一軸和二軸不平行,同時偏斜。反映到傳動齒輪上就是斜齒輪受力面接觸部位偏,發(fā)生偏載現(xiàn)象。

減速機在線使用中,串量檢查、調(diào)節(jié)困難,所以隨著使用時間的延長,串量會不斷增加,齒面開始出現(xiàn)點蝕和剝落現(xiàn)象,減速機響聲會越來越大,達到一定程度后隨著齒輪承載能力的進一步降低,齒輪最終打齒。為避免事故,設備只能通過頻繁更換,下線檢修更換軸承來延長齒輪的壽命。

而這一分析在近期減速機更換后設備維修中已經(jīng)得到了驗證,偏載、軸承損壞是普遍現(xiàn)象??梢詤⒖几綀D(二)2010.2.2因振動大,高速軸打齒而換下來的損壞件相片。

為了改變這一對設備運行及其不利的結構。我們主要從以下兩個方面做工作。第一,首先改變設備維修工藝及技術要求。圖紙的原始要求軸向串量調(diào)整至0.28-0.32mm,而且裝配過程中檢驗串量是在壓蓋與箱體間沒打膠的條件下進行的,根據(jù)這一數(shù)掘確定軸向串量并最終裝配后,軸向串量加大0.10-0.12mm(密封膠補償厚度0.10-0.12mm),因此我們對于該串量要求數(shù)镕進行了調(diào)整變?yōu)?.18-0.20mm,確保裝配完成后軸向串量的要求,達到最佳的初始裝配軸承游隙要求。第二,軸承的定位方式加強。件5作為受力端軸承承受大的軸向力,為消除負荷F1交變中對于軸承及軸承位的劣化影響,所以對于一軸受力軸承外圈定位做一改動,改為雙向定饑確保件5外圈無軸向運動傾向。方法就是軸承外圈位補焊加工出不影響軸承拆卸的定位臺肩見件號17。見圖3改造后翻轉(zhuǎn)減速機結構圖。

通過以上分析得出翻轉(zhuǎn)減速機更換頻繁的主要癥結點在軸承的預留游隙及定位方式上。把這兩個問題解決后,通過實踐檢驗設備達到了穩(wěn)定運行的目的,延長了在線使用時間,減少了備件費用,效果明顯。 

5、結束語

筆者認為使用此種結構形式的減速機比較普遍,由于沖擊負荷的不同其損壞程度有所差異。如果單用途減速機且只承受單向負荷,建議在設計時或檢修時此改進方案可以借鑒。

2012年全國軋鋼生產(chǎn)技術會論文集(下)

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